钢铁企业本是耗能大户和污染大户,但昨天,在赣榆柘汪临港产业区,我们真切感受了镔鑫特钢的“低碳”风。自去年投产以来,镔鑫特钢将投资额的25%用在节能减排、除尘、降噪等方面,通过4亿元的科学投入,成功实现从高耗能高污染到节能减排的转型。
“追求效益是企业的本能。我们4亿元的投入,乍看像多投了一块,但账算下来是经济的,除了‘碳排’减少,企业‘碳耗’也大大降低,产品附加值也高。”镔鑫特钢总经理陈禹告诉我们,煤碳和电能是钢铁企业的主要消耗品,“低碳化”应是钢铁企业的努力方向。镔鑫特钢从规划之初即以打造“低碳”钢铁企业为发展目标。两年间,企业投入4亿元,从设备引进、工艺改进等方面探索节能降耗环保的发展路径,并初尝了“转型”的喜悦。
电机是炼钢中的主耗能设备。2009年,镔鑫特钢以同类企业5倍的投资,新上国内先进的BPRT(煤气透平与电机同轴驱动的高炉鼓风能量回收成套机组),让电机耗电量降了45%。“目前车间的两台高炉通过BPRT带动,每年能节省电费6000万元。”陈禹拿着计算器给我们算了一笔账。
噪声、废气、粉尘是钢铁企业生产过程中的主要污染物。为了除尘和降噪,镔鑫特钢投资1亿多元,在生产流程中装配35套除尘设备,减少粉尘和废气排放;在高炉、转炉上安装消音器和消音罩,多处通道安装了消音板,大大降低了噪音量;此外,全厂的工业用水经过沉淀、澄清后进行循环利用,实现零排放。
节能环保步入良性循环后,“低碳化”的空间也越来越大。陈禹介绍,明年,企业建3号、4号高炉时,将会采用更先进的汽轮拖动,完全代替电机,这样,企业每年能节省2.2亿元的电费。“那个大圆筒是我们投资5000万元新建的5万立方米煤气回收柜,12月中旬能投入使用。”镔鑫特钢采购经理刘锦介绍说,气柜回收的废气将作为燃料再利用,每年回收煤气可节省能源达18万吨标煤。同时,该企业投入3000万元对生产过程产生的余热和蒸汽进行回收,供生活区日常生活用,达到全厂能源平衡。
镔鑫特钢的节能环保不仅实现了自身良性运转,也带动了外部低碳集约发展链的形成。目前,镔鑫特钢已带动上游的耐火材料等6家企业、下游2家企业入驻园区,形成了钢铁产业集聚群。上游的企业为镔鑫特钢提供生产配套,而镔鑫特钢产生的废渣,则成为下游企业可以“吃掉”的原料,一个低碳环保的产业链实现初步平衡。节约45%